水电电工知识
水电技术|窑尾废气NOx突然升高的原因分析及控制措施
2016-01-13  浏览:60
水电之家讯:1基本情况

东平中联美景水泥有限公司5500t/d生产线,由天津水泥工业设计研究院设计,窑尾采用双系列五级预热器和TTF分解炉,回转窑采用Φ5m×60m两档短窑,熟料冷却采用第四代篦冷机,生料终粉磨采用单台CLF200/160辊压机。2012年9月19~22日顺利实现了72h达产达标验收。该系统于2013年12月完成了脱硝工程项目,总投资142万元,由安徽海螺川崎工程有限公司进行施工建设。采用SNCR脱硝法,在分解炉内温度为850~1050℃的区域喷入浓度为20%的氨水,将烟气中的NOx还原为无害的氮气和水。脱硝系统投入使用后,经过16h连续测试,脱硝前NOx折算(10%O2,下同)平均值为813mg/Nm3,脱硝后NOx折算平均值为319mg/Nm3,平均脱硝效率为61%,吨熟料氨水耗量小于3.8kg/t.cl,氨逃逸率小于10mg/kg。经近2年多的运转,脱硝运行良好,废气中NOx浓度达到了环保排放要求。

2出现问题

窑正常运行时产量为5700t/d,窑尾废气NOx的排放浓度控制在350~400mg/Nm3,因为环保控制要求指标NOx<400mg/Nm3,因此中控操作除通过用风、煤、料来调节外,主要是通过脱硝系统控制氨水喷入量来控制,只要NOx升高,就增加氨水喷量,正常情况下,氨水用量在0.5~1.0m3/h之间,比较稳定,但2015年8月20日自16时开始,NOx逐渐升高,为保证废气排放达标,也随之增加了氨水的喷入量,但是当日16时后氨水喷入量突然增大,到21日8:00达到最高为1.5m3/h。2015年8月21日9时开始进行各方面操作调整,下午15时用量减少到1.0m3/h以下,基本恢复正常。氨水用量变化整个过程从1.0m3/h开始升高,达到1.5m3/h最高值,再降到1.0m3/h以下基本正常,经过23h调整,窑尾废气在线数据见表1,氨水用量变化见图1。


水电之家为您提供最全面的管材,管件,水电,电线,电工,管材水电品牌的装修知识点和各种管材水电的导购与在线购买服务,拥有最便宜的管材水电价格和最优质的售后服务,每天都有秒杀的抢购活动哦!敬请登陆水电之家:http://shuidian.jc68.com/
更多»您可能感兴趣的文章:
更多»有关 电工 的产品:
  • 水电电工资讯
  • 发表评论 | 0评
  • 评论登陆
  • 移动社区 天花之家 木门之家 灯具之家 铁艺之家 幕墙之家 五金头条 楼梯头条 墙纸头条 壁纸头条 玻璃头条 老姚之家 灯饰之家 电气之家 全景头条 照明之家 防水之家 防盗之家 区快洞察 建材 枣庄建材 临沂建材 南昌建材 上饶建材 抚州建材 宜春建材 吉安建材 赣州建材 鹰潭建材 新余建材 九江建材 萍乡建材 景德镇陶瓷 石家庄建材 衡水建材 廊坊建材 沧州建材 承德建材 建材之家 企业之家 720全景
    (c)2015-2017 BYBC.CN SYSTEM All Rights Reserved